所有效益的增長,無不源于積少成多的降本行動。新年以來,龍鋼公司能源保供系統(tǒng)深入推進四級成本管控和“一人一表”等精益管理舉措,充分激發(fā)基層班組長降本增效動能,帶領全體員工把愛企如家的擔當之責轉(zhuǎn)化為節(jié)能降耗的堅實行動。
爭當降本增效“排頭兵”
35KV變電班班長程娟花學以致用,將自己參加陜煤集團班組長綜合能力素質(zhì)提升培訓班的所學所思所想與日常工作相結合,以獨到的見解和豐富的班組管理經(jīng)驗,進一步提升班組管理水平,引領班組成員爭當降本增效“排頭兵”。針對交流耐壓設備操作箱調(diào)壓裝置異常、控制信號無法傳輸影響設備升壓及啟停的問題,她與維修人員緊密合作,通過現(xiàn)場測量、研究討論、查閱相關資料后,在控制回路安裝繼電器、重新布線接引電路板并加固各觸點焊點,對操作箱控制回路進行技術改造,不僅有效解決了故障,而且節(jié)約外委維修費用5000余元。
做好成本控制“守門人”
陜鋼集團第三屆班組管理創(chuàng)新成果二等獎獲得者,除塵班班長張鳳堅持“干一行,愛一行,專一行,精一行”的初心,扎根一線、勇挑重擔,不斷促進班組成本管理向規(guī)范化、精細化邁進,群策群力做好成本控制。她不斷完善“精準調(diào)控+避峰就谷”的精細成本管理模式,及時修訂班組指標完成情況激勵措施,通過獎優(yōu)罰差激發(fā)班組全員主觀能動性,針對電除塵系統(tǒng)電單耗開展技術攻關,深挖降本潛能。同時,將成熟的管理辦法在布袋除塵系統(tǒng)推廣應用,在保證除塵器正常運行的前提下,日均節(jié)電8000余KWh,顯著降低了運行費用。
打開能源創(chuàng)效“密碼鎖”
如何立足崗位增創(chuàng)能源效益,是煤氣運行班班長劉繼華一直思考的課題。他不等不靠、主動作為,精打細算降成本、千方百計增效益,聚焦生產(chǎn)效能提升,從自主實施、對外創(chuàng)效、崗位創(chuàng)新等方面入手,爭分奪秒畫好極致能效“同心圓”。他利用班組活動時間,組織大家深入剖析生產(chǎn)各環(huán)節(jié)能源損耗問題,通過優(yōu)化設備參數(shù),精準調(diào)控轉(zhuǎn)爐、高爐煤氣管網(wǎng)壓力,不斷加強員工技能培訓與標準化作業(yè)監(jiān)督,全方位提升操作精準度與生產(chǎn)效率,將管網(wǎng)壓力波動范圍控制在2KPa以內(nèi),大幅降低了能源損耗和煤氣運行費用,提升了能源外售效益,日創(chuàng)效5萬元。
點亮修舊利廢“新引擎”
“只要開動腦筋想辦法,有些看似不起眼的舊材料,也能做出修舊利廢的‘大文章’。”機加班班長王俊波這樣介紹他的降本“秘籍”。在他帶領下,班組成員積極投身修舊利廢、小改小革,在攻克難關中強筋壯骨,在苦干實干中增長才干,使一個個廢舊零件再度“上崗”。他們巧妙利用廢舊電機、車床尾座和卡盤等材料,自主設計制作泵管定位焊接穩(wěn)定裝置,在焊接機器人的輔助下,焊接精確度和質(zhì)量得到了顯著提升,成功解決了泵管法蘭焊接對正的難題,不僅實現(xiàn)了廢舊泵管的循環(huán)利用,將焊接作業(yè)效率提高了60%,而且可節(jié)約泵管費用3萬元。
錨定“節(jié)”點,深挖“效”點。用“緊日子”過“好日子”的理念在十里鋼城已經(jīng)深入人心,一系列來自“兵頭將尾”的降本增效舉措正在開花結果,顯著降低了生產(chǎn)費用,提高了指標和效能。
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